? 500福利国产精品导航在线,国产午夜亚洲精品69
(zhn)当前说在的位置Q?a >首页 >> 新闻中心 >> 公司动?/span>
A2O工艺详解
发表旉Q?span id="lblPutdate">2020-09-16     阅读ơ数Q?script language="javascript" src="/check/news_view.aspx?id=1638">     字体Q?a href="javascript:doZoom('18');">?/a> ?/a> ?/a>?

传统zL污泥法是应用最早的工艺Q它去除有机物的效率很高Q近20q来Q水体富营养化的危害来严重,去除氮、磷列入了污水处理的目标Q于是出CzL污泥法的改q型AO工艺和AAO工艺。AO工艺有两U,一U是用于除磷的厌氧—好氧工艺,一U是用于脱的缺氧—好氧工艺;AAO工艺则是既脱氮又除磷的工艺?

1、AAO工艺原理?qing)过E?/strong>

A-A-O生物脱除磷工艺是传l活性污泥工艺、生物硝化及(qing)反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在该工艺流E内QBOD、SS和以各种形式存在的和磷一q被去除。该pȝ的活性污泥中Q菌主要由化菌、反化菌和聚磷菌组成,专性厌氧和一般专性好氧菌均基本被工E所淘汰。在好氧D,化l菌入中的}氮及(qing)由有机氨化成的氨Q通过生物化作用Q{化成酸盐;在缺氧段Q反化l菌内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成气逸入大气中,从而达到脱氮的目的Q在厌氧D,聚磷菌释攄Qƈ吸收低脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧D,聚磷菌超量吸收磷Qƈ通过剩余污惔的排放,磷去除?/span>

在以上三cȝ菌均h去除BOD的作用,但BOD的去除实际上以反化l菌Z。以上各U物质去除过E?可直观地用图所C的工艺Ҏ(gu)曲U表C。污水进入曝气池以后Q随着聚磷菌的吸收、反化菌的利用?qing)好氧段好氧生物分解QBOD度逐渐降低。在厌氧D,׃聚磷菌释攄QTP度逐渐升高Q至~氧D升x高。在~氧D,一般认既不吸收P也不释放PTP保持E_。在好氧D,׃聚磷菌的吸收QTPq速降低。在厌氧D和~氧D,氨ۋ度E中有降Q至好氧D,随着化的进行,氨逐渐降低。在~氧D,NO3QN瞬间升高Q主要是׃内回带入大量的NO3QNQ但随着反硝化的q行Q硝酸盐度q速降低。在好氧D,随着化的进行,NO3QN度逐渐升高?/span>

2、AAO工艺参数和媄(jing)响因?/strong>

A-A-O生物脱除磷的功能是有机物去除、脱氮、除三U功能的l合Q因而其工艺参数应同时满_U功能的要求。如能有效去除脱氮或除磷Q一般也能同旉效地去除BODQ但除磷和脱氮往往是相互矛盄Q具体体现在某些参数上,使这些参数只能局限在某一狭窄(jing)的范围内Q这是A-A-Opȝ工艺控制较ؓ(f)复杂的主要原因?/span>

1QF/M和SRT

完全的生物硝化,是高效生物脱氮的前提Q因而F/M低SRT高Q脱氮效率越高,而生除磷则要求高F/M低SRT。A-A-O生物脱除磷是运行较灉|的一U工艺,可以以脱氮ؓ(f)重点Q也可以以除ؓ(f)重点Q当然也可以二者兼。如果既要求一定的脱效果Q也要求一定的除磷效果QF/M一般控制在0.1?.18kgBOD5/(kgMLVSS?d)QSRT一般应控制??5天?/span>

2Q水力停留时?/span>

水力停留旉与进水浓度、温度等因素有关。厌氧段水力停留旉一般在1?时范围Q缺氧段水力停留旉1.5?时Q好氧段水力停留旉一般应?时?/span>

3Q内回流与外回流

内回比r一般在200?00Q之_(d)具体取决于进水TKN度Q以?qing)所要求脱效率Q一般认为,300?00Q时脱效率最佟뀂外回流比R一般在50?00Q的范围内,在保证二沉池不发生反化?qing)二ơ释攄的前提下Q应使R降至最低,以免大多的NO3QN带回厌氧D,q扰L(fng)释放Q降低除h率?/span>

4Q溶解氧DO

厌氧DDO应控制在0.2mg/l以下Q缺氧段DO应控制在0.5mg/l以下Q而好氧段DO应控制在2?mg/l之间?/span>

5QCOD/TKN与COD/TP

对于生物脱来说QCOD/TKN应大?.0Q而生物除则要求COD/TP大于20。如果不能满上q要求,应向污水中投加有机物。ؓ(f)了提高COD/TKN|宜投加甲醇做营养源,Z提高COD/TP|宜投加乙酸等低脂肪酸?/span>

6QPH和碱?/span>

A-A-O生物除磷脱۾pȝ中,污惔混合液的PH应控制在7.0之上Q如果PH于6.5Ӟ可提高碱度?/span>

7Q温度的影响

温度高Q对生物脱ۭ有利,当温度低?5℃时Q生物脱氮效率将明显下降。而当温度下降Ӟ则极可能寚wh利?/span>

8Q毒物及(qing)抑制物质

某些重金属离子、络合阴d?qing)一些有机物随着工业废水入处理系l后Q如果超q一定的度Q会(x)DzL污泥中毒,?x)某些生物zL受到抑制。反化l菌和聚Ҏ(gu)物及(qing)抑制物质的反应,同传l活性污泥系l的污惔基本一_(d)其中毒或抑制剂量见下表。与以菌cȝ比,化l菌更易受到毒物抑制。一些对异养菌无毒的物质?x)对化l菌形成抑制。而同一U抑制物质,在某一度水^下,对异养菌无毒性,而对化l菌却可能有抑制作用?/span>

3、AAO生物脱除磷pȝ的功?/strong>


A-A-O生物脱除磷工艺Q可以通过q行控制Q实C除磷为重炏V此旉h率可以超q?0Q,但脱氮效率会(x)非常低。如果运行控制以脱为重点,则可获得80Q以上的脱效率Q而除往往?0Q以下。在q行良好Ӟ可以实现脱与除同时超q?0Q,但要l持高效率脱氮的同时Q高效率除磷是不可能的。运行中只能选择以二者之一ZQ若二者兼,则效率都不高?/span>

该工艺具有出水TP于2mg/lQTN于9mg/l的潜力,但需良好的设计与_ֿ的运行管理。国外很多采用该工艺的处理厂大多C脱ZQ兼NP如果出水中TP标Q则辅以化学除磷Ҏ(gu)?/span>

4、AAO生物脱除磷pȝ的工艺控?/strong>


1Q曝气系l的控制

因生物除hwƈ不消耗氧Q所以A-A-O生物脱除磷工艺曝气pȝ的控制与生物反硝化系l一致?/span>

2Q回污泥系l的控制

控制回流比时Q应首先保证不污惔在二沉池内停留时间过长,D反硝化或L(fng)二次释放Q因此需要保证够大的回比Q其ơ,回流比不能太大,以防q量的NO3QN度大于4mg/lQ必降低回比R。单U从NO3QN寚wL(fng)影响来看Q脱氮越完全QNO3QN寚wL(fng)影响小。运行h员需l合以上情况Q结合本厂的具体特点Q确定出最佳的回流比?/span>

3Q回؜合液pȝ的控?/span>

内回比r与除L(fng)关系不大Q因而r的调节完全与反硝化工Z致。生物反化pȝ的回比r是一个重要的控制参数。首先r直接军_脱效率。假讄物硝化效率和反硝化效率ؓ(f)100Q,x有的TKN均被化成NH3QNQ回至~氧D늚所有NH3QN均被反硝化ؓ(f)N2Q此时脱氮效率EDN为:(x)

η=(r+R)/(1+ r+R)

式中Q?/span>

R—污泥回比Q?/span>
r—؜合液回流比;

l试验r?00Q?00Q?00Q?00Q?00Q五U情况分析,r大Q系l的总脱氮效率越高,出水TN低。但从另一个方面来看,r太高Q对脱率有不利的媄(jing)响。因为r太高Q通过内回自好氧D带至缺氧段的DO多Q当~氧D늚DO较高Ӟ?x)干扰反化的进行,使总脱氮率下降。当DO高于0.5mg/lӞ?x)反硝化停止,实际脱率降为零。另外,r太高Q还?x)污水在缺氧段内的实际停留旉~短Q同样也使脱氮效率降低?/span>

lg所qͼ对于某一生物脱۾pȝ来说Q都存在一个最佳的内回比Q在该r下运行,脱效率最高。运行h员应Ҏ(gu)本厂实际情况Q摸索调度出q个最佳的r倹{对于典型的城市污水Q最佳的r值在300?00Q之间?/span>

4Q剩余污泥排攄l的控制

剩余污惔排放宜根据SRTq行控制Q因为SRT的大直接决定该pȝ是以脱Zq是除磷Z。当控制SRT??5d范围内,一般既有一定的除磷效果Q也能保证一定的脱效果Q但效率都不?x)太高。如果SRTQ?dQ除非温度特别高Q否则硝化效率非怽Q自然也谈不上脱氮,但此时的除磷效率则可能很高。如果控制SRTQ?5dQ可能ɼ化利时行Q从而得到较高的脱效率Q但׃排惔太少Q排泥量仅是A-O除磷工艺的几分之一Q即使污泥中含磷量很高,也不可能得到太高的除h率?/span>

5) COD/TKN与COD/TP

对于生物脱来说QBOD/TKN应大?.0Q而生物除则要求COD/TP大于20。如果不能满上q要求,应向污水中投加有机物Q补充碳源不뀂AAOx的需求公式:(x)

Cn=4N Q式1Q?/span>
Cp=20P Q式2Q?/span>
C=Cn+Cp Q式3Q?/strong>

式中

Cn—脱氮需要的x量(以COD计)mg/lQ?/span>
Cp—除需要的x量(以COD计)mg/lQ?/span>
C—脱氮除需要的ȝ源(以COD计)mg/lQ?/span>
4—反化所需CN的比|
20—除h需CP的比?/span>
N—需要外部碳源去除的TN量,mg/l

6QORP的控?/span>

A-A-O生物脱除磷q程Q本质上是一pd生物氧化q原反应的综合,因而工艺控制较复杂。近q来Q国外一些处理厂采用氧化q原?sh)位ORP作ؓ(f)pȝ的一个工艺控制参敎ͼ收到了良好效果。国内也已有处理厂安装ORP在线定仪表?/span>

混合液中的DO度高QORPD高。当混合液中存在NO3Q-NӞ其浓度越高,ORPg高Q而当存在PO43—PӞORP则随着PO43—P度升高而降低。要保证良好的脱氮除h果,厌氧D|؜合液的ORP应<Q?50mvQ缺氧段宜控制在-100mv左右Q而好氧段则应控制?0mv以上?/span>

在运行管理中Q①如发现厌氧段ORP升高Q则预示着除磷效果已经或将降低。应立即分析ORP升高的原因,q取对{。如果回污泥带入太多的NO3QNQ或׃搅拌强度太大产生I气复氧Q都?x)ORP值升高;②如发现~氧DORP升高Q则预示内回比太大Q؜合液自好氧段带入~氧D늚DO太多Q另外,搅拌强度太大Q生空气复氧,同样也会(x)使ORP升高Q③如发现好氧段ORP降低Q则说明曝气不Q好氧DDO下降?/span>

7QPH控制?qing)碱度核?/span>

污惔混合液的PH一般应控制?.0之上Q如果PHQ?.5Q则应投加石灎ͼ补充源量。在化反应中每化lgNH3-N需要消?.14g度Q所以硝化过E中需要的每日需要的度量可按下式计:(x)

度Q?.14×Q*N×10-3

式中Q?/span>

Q—进入污水系l的日污水量Qm3QdQ?/span>
N—进出生化系l的NH3-N度的差|mgQLQ?/span>
7.14—硝化需量pLQkg度QkgNH3-N?/span>

 
上一:(x)没有?/a>
下一:(x)熟?zhn)环保生物处理技术,走遍目都不怕!